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54SiCr6氣門彈簧鋼夾雜物塑性化控制
發(fā)布人:上海艾荔艾金屬材料有限公司www.bt990.com.cn
更新時(shí)間:2014-07-16
氣門彈簧是汽車發(fā)動機(jī)配氣系統(tǒng)中的重要零件,主要起維持配氣系統(tǒng)構(gòu)件中正常接觸和促進(jìn)氣閥密封的作用。
氣門彈簧是汽車發(fā)動機(jī)配氣系統(tǒng)中的重要零件,主要起維持配氣系統(tǒng)構(gòu)件中正常接觸和促進(jìn)氣閥密封的作用。它的服役條件相當(dāng)苛刻,振動頻率為2500~3000HZ,工作應(yīng)力高達(dá)900~1000MPa,同時(shí)還要求在150~200℃下長期工作時(shí)負(fù)荷特性不能大幅度下降,必須具備較高的疲勞強(qiáng)度和良好的抗松弛性能。據(jù)統(tǒng)計(jì),汽車的氣門彈簧,因非金屬顯微類夾雜物引起的斷裂約占40%,鋼絲表面缺陷引起的斷裂約占30%。
日本神戶鋼廠的夾雜物塑性化控制水平很高,其ASEA-SKF處理工藝是夾雜物變性處理方法的代表,很好地解決了夾雜物引起的疲勞斷裂問題。國內(nèi)某廠于2009年10月首次對其生產(chǎn)的54SiCr6彈簧鋼進(jìn)行了試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)其抗疲勞性能還達(dá)不到生產(chǎn)氣門彈簧的標(biāo)準(zhǔn),夾雜物的控制水平有待提高。將國內(nèi)A廠生產(chǎn)的54SiCr6彈簧鋼中氧化物夾雜的組成與日本神戶和新日鐵的進(jìn)行對比分析,提出幾種提高A廠氣門彈簧鋼54SiCr6中氧化物夾雜塑性的方案,并將改進(jìn)前后的彈簧鋼中氧化物夾雜進(jìn)行對比,以驗(yàn)證方案的可行性。
表1??試驗(yàn)用的氣門彈簧鋼盤條樣品的化學(xué)成分對比
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樣品
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規(guī)格,mm
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%
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|||||
|
C
|
Si
|
Mn
|
P
|
S
|
Cr
|
||
|
日本神戶
|
Φ9
|
0.540
|
1.406
|
0.698
|
0.0105
|
0.0106
|
0.676
|
|
日本新日鐵
|
Φ9
|
0.585
|
1.463
|
0.701
|
0.0138
|
0.0055
|
0.691
|
|
國內(nèi)A廠
|
Φ13
|
0.540
|
1.400
|
0.660
|
0.0070
|
0.0020
|
0.640
|
|
樣品
|
規(guī)格,mm
|
Ni
|
Cu
|
Mo
|
Al
|
Ti
|
O
|
|
日本神戶
|
Φ9
|
0.012
|
0.024
|
0.007
|
0.0013
|
0.0005
|
0.00184
|
|
日本新日鐵
|
Φ9
|
0.010
|
0.023
|
0.006
|
0.0009
|
0.0005
|
0.00177
|
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國內(nèi)A廠
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Φ13
|
0.020
|
0.010
|
0.010
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0.002
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0.0003
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0.00078
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?
通過對比調(diào)查國內(nèi)外3家鋼廠生產(chǎn)的氣門彈簧鋼中夾雜物的形態(tài)和成分,可以發(fā)現(xiàn):
1)國外兩家鋼廠生產(chǎn)的氣門彈簧鋼54SiCr6中氧化物夾雜尺寸都比較小,并且其成分大部分都分布在Al2O3-SiO2-CaO三元相圖的低熔點(diǎn)區(qū)域,變形能力好;國內(nèi)A廠生產(chǎn)的氣門彈簧鋼54SiCr6中氧化物夾雜雖然尺寸不大,但其變形能力較差,與國外鋼廠相比,還存有一定的差距,其主要原因是氧化物夾雜中Al2O3含量較高。
2)在冶煉過程中,采用Si-Mn脫氧或硅脫氧并選擇最佳的鐵合金,降低鋼水中鋁的含量,選擇最佳的耐火材料,同時(shí)在精煉時(shí)將爐渣的堿度控制在0.71~1.00,不僅可以減少氧化物夾雜的數(shù)量、減小它們的尺寸,還可以提高他們的塑性。
3)研究表明,國內(nèi)A廠生產(chǎn)的彈簧鋼54SiCr6的抗疲勞性能得到提高,可以用于生產(chǎn)氣門彈簧,改變以前只能用于生產(chǎn)懸架彈簧的狀況。
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